腺輪生產(chǎn)線紡絲的工藝復(fù)雜,工位多,要求張力控制,有的要求位置控制。大慶腈綸廠95年對其引進(jìn)美國CHEMTEX公司采用美國ACC工藝技術(shù)的年產(chǎn)5萬噸腈綸生產(chǎn)線進(jìn)行了變頻PLC改造。我們采用了“同步運行方式”,設(shè)置“無張力控制環(huán)節(jié)”、“松緊架同步裝置”、行,平穩(wěn)可靠,牽伸倍率由1.04到1.4,年增產(chǎn)382噸,年降低故障、節(jié)省維修費57.5萬元,年提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高等級合格率經(jīng)濟效益325萬元,年節(jié)電58萬KW.97年該項目通過中國石化總公司鑒定,專家結(jié)論是九十年代國際先進(jìn)水平。
蘭化化學(xué)纖維廠是我國1965年從英國考陶爾茨(Courtaulds)引進(jìn)的第一套8000t/a腈綸生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)工藝采用硫氰酸鈉一步法。
腈綸生產(chǎn)過程是一種相當(dāng)精細(xì)的生產(chǎn)過程,調(diào)速精度要求非常高。除纖維的成形和后處理以及毛條加工直接依賴調(diào)速外,紡前準(zhǔn)備和原液系統(tǒng)的液位、壓力、流量控制以及生產(chǎn)的平穩(wěn)性、絲束質(zhì)量、能耗、物耗等都與調(diào)速性能有直接或間接的關(guān)系。該紡絲生產(chǎn)線長達(dá)170米,各道工序絲束的運行速度都是根據(jù)工藝要求來設(shè)定的。原設(shè)計速度控制系統(tǒng)全部采用滑差電機、直流電機及與其配套的電子系統(tǒng)來實現(xiàn),但由于原英國裝置已運行二十多年,設(shè)備嚴(yán)重老化、故障率高,加上設(shè)備本身復(fù)雜,維修量大,生產(chǎn)上往往一處波動都會引起全線波動,甚至造成全線停車,生產(chǎn)穩(wěn)定性差,非計劃停車次數(shù)多,產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。
1995年對紡絲生產(chǎn)線的調(diào)速系統(tǒng)及主要調(diào)速設(shè)備進(jìn)行了全部改造。三條紡絲生產(chǎn)線共安裝變頻調(diào)速器113臺,全部淘汰了滑差電機和直流電機,生產(chǎn)穩(wěn)定性明顯提高,非計劃停車次數(shù)逐步減少,廢絲、廢膠量明顯降低,產(chǎn)品質(zhì)量有了顯著的提高。
采用變頻調(diào)速技術(shù)后,1995年產(chǎn)量達(dá)到16000t/a,把原設(shè)計能力翻了一番。這一成績的取得,除設(shè)備改造更新外,積極大膽廣泛地采用變頻調(diào)速技術(shù)也是關(guān)鍵因素,僅增加產(chǎn)量一項,每年即可創(chuàng)效益近500萬元以上。
變頻調(diào)速技術(shù)因其穩(wěn)定性好,可靠性高,大人提高了設(shè)備的運行周期,使過去由于電氣儀表原因造成的非計劃停車次數(shù)大幅度下降,每年可增加產(chǎn)量近150噸,增加效益近百萬元。
產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提篼,廢絲、廢膠率逐年下降,NaSCN等原料的單耗亦下降,生產(chǎn)成本降低。
節(jié)約NaSCN320.16噸,增加利潤192.096萬元,節(jié)約材料費近30萬元。合計增加效益表1變頻改造節(jié)電情況測定(以三線離心泵CH532N為例)時間電機型號額定功率運行電流運行轉(zhuǎn)速運行屯壓運行功率改造前改造后從表1可知,節(jié)電效果顯著,經(jīng)實測,當(dāng)用變頻調(diào)速器協(xié)調(diào)控制時,電機運行的電流普遍下降,電機使用功率平均比原來下降50%以上。
該廠目前有200臺電動機使用了變頻調(diào)速器,其使用變頻器前電動機功率總和為828.4kw,使用后功率總和為467.6Ikw.每臺電動機按設(shè)計一年運行8000小時,(實際上大于8000小時)則每年可節(jié)電288萬kw.h,每度電按0.21元計,每年可節(jié)約60萬元左右。
200臺變頻器投資約300萬元,綜合效益一千萬元,滌綸前紡生產(chǎn)線儀征化纖聯(lián)合公司滌綸一廠前紡變頻控制系統(tǒng)是80年代引進(jìn)西德AEG公司技術(shù),由國內(nèi)組裝的電壓型SCR逆變器,由于系統(tǒng)是分立器件,可靠性低,由于SCR不能自關(guān)斷、要是使其關(guān)斷,增加強迫關(guān)斷電路,使設(shè)備體積增大。由計量泵和卷繞機構(gòu)組成一條生產(chǎn)線,計量泵有24臺、由一臺變頻器控制,卷繞由7輥、5輥和喂入輪組成。7輥有7臺電機,由一臺變頻器控制;5輥有5臺電機,由一臺變頻器控制,喂入輪一臺電機由單臺變頻器控制。為了保證精度,從計量泵到卷繞機構(gòu)共計37臺電機全部采用永滋或永磁反應(yīng)式同步電機,卷繞7輥、5輥和喂入輪嚴(yán)格按工藝給定的比例運行,保證微張力牽伸。并要求在低速伸頭完成后,卷繞各輥按比例和固定的斜率升到高速生產(chǎn)。原系統(tǒng)為4備1(或2備1)系統(tǒng),即有四條常用生產(chǎn)線,一條線后備,主回路由電磁接觸器聯(lián)鎖切換,控制信號的邏輯電路由中間繼電器構(gòu)成并完成切換,而模擬電路(如設(shè)定信號、比例信號)的切換,靠更換接插頭電纜完成,切換很頻繁,與中央控制的邏輯聯(lián)系靠很多中間繼電器來完成。由于控制落后,嚴(yán)重影響了生產(chǎn),改造成為必然。1993年深圳華能公司和滌綸一廠共同設(shè)計了由富士變頻器和可編程控制器組成的前紡電氣傳動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)頻率設(shè)定電路采用數(shù)字設(shè)定方法,不僅達(dá)到工藝要求的篼精度要求,設(shè)定分辨率達(dá)到0.01HZ,而且從根本上解決了模擬設(shè)定電路的溫度漂移問題。在調(diào)試和生產(chǎn)運行中證明了這一點。
系統(tǒng)的所有操作,即變頻器的啟動、停止,包括現(xiàn)場的低速、高速信號和系統(tǒng)間的連鎖信號與儀表系統(tǒng)的信號控制、主臺與備臺的切換邏輯連,全部用一臺PLC來實現(xiàn),大大簡化了外部接線,省去了所有的中間繼電器,從而大大提高了系統(tǒng)的可靠性,因為PLC的所有輸入、輸出均有指示,也為系統(tǒng)的維護帶來很多便利條件。
以主臺與備臺的切換舉例,原系統(tǒng)在主備臺切換時,有專用的切換控制柜,在切換柜上完成主回路的切換,有一批中間繼電器完成相應(yīng)的邏輯連鎖。變頻器的模擬設(shè)定等信號要靠接插件改變連接來實現(xiàn),而現(xiàn)在的系統(tǒng)只要一只轉(zhuǎn)換開關(guān),就可將主回路的切換和控制回路、設(shè)定電路的所有信號的切換工作完成,中間邏輯、連鎖邏輯完全由PLC的軟件來實現(xiàn),從而大大簡化了切換操作,提高了切換速度,降低了故障率。
切斷機儀征化纖工業(yè)聯(lián)合公司滌綸四廠紡絲車間切斷機為20世紀(jì)80年代引進(jìn)德國產(chǎn)品,屬雙閉環(huán)直流調(diào)速控制,投產(chǎn)以來,逐漸暴露一點問題,不能適應(yīng)“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”的要求,其問題是:系統(tǒng)振蕩。控制系統(tǒng)雙閉環(huán)直流調(diào)速,對速度環(huán),電流環(huán)和反饋等參數(shù)的調(diào)整配合要求相當(dāng)高。稍有參數(shù)調(diào)整不當(dāng),反饋信號干擾,就會產(chǎn)生切斷機刀盤振蕩,造成切絲長度不等,機械齒輪磨損等,嚴(yán)重影響紡絲的正常運行。
插卡故障率高。由于該系統(tǒng)由兩組可控硅實現(xiàn)正、反轉(zhuǎn),現(xiàn)場操作正、反轉(zhuǎn)頻繁,系統(tǒng)經(jīng)常在兩個象限間變化,因而封鎖邏輯功能負(fù)擔(dān)很重。在使用過程中,曾出現(xiàn)封鎖邏輯損壞現(xiàn)象。
制動抱閘卡死。系統(tǒng)制動部分采用電磁抱閘原理。實際運行中,啟停車相當(dāng)頻繁,而制動單元磨擦片極易損壞并卡死,現(xiàn)場條件又使得換卸工作相當(dāng)不便,這種類型故障往往需相當(dāng)長時間才能修復(fù),嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
4電機碳刷磨損快、火花大。直流電機及測速發(fā)電機碳刷磨損快,經(jīng)常造成火花增大,從而使系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性降低,并增加了日常工作的維護量。
為此,1993年在深圳華能的配合下,對該設(shè)備進(jìn)行了改造。
在新系統(tǒng)中,核心環(huán)節(jié)變頻單元,選擇了具有90年代水平日本富士公司生產(chǎn)的FRN5000G7S系列變頻器,該變頻器控制器采用了雙16位CPU,并具有高速轉(zhuǎn)矩限定,轉(zhuǎn)差率補償控制等特殊功能。對中心環(huán)節(jié)一信號處理單元,選擇了具有90年代先進(jìn)水平的可編程控制器。
新系統(tǒng)中采用了微處理機,增加了全工藝流程顯示功能,一旦出現(xiàn)故障,馬上能采取相應(yīng)的處理手段,充分利用富士變頻器的優(yōu)點,對輸出電流、輸出頻率(輸出轉(zhuǎn)速)都做了限定(并對其數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)處理)。從而提供了系統(tǒng)的可靠性。
利用國產(chǎn)交流電機與系統(tǒng)配套,采用原系統(tǒng)中的產(chǎn)量顯示功能,可靠并降低了成本。
由于富士變頻控制器、微處理機都具有計算機通訊接口,便于今后系統(tǒng)擴充,系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。實踐證明,新設(shè)計的系統(tǒng)是十分成功的。
新系統(tǒng)于1993年3月制造完成,4月調(diào)試空運成功。7月上機運行,經(jīng)過5個月的運行,證明其性能優(yōu)異,完全滿足工藝生產(chǎn)要求。運行穩(wěn)定、可靠,無任何故障出現(xiàn),具有很強的實用性,完全達(dá)到原系統(tǒng)的指標(biāo),經(jīng)試用證明,新系統(tǒng)還有如下特點:該系統(tǒng)控制性能,產(chǎn)品適應(yīng)范圍(調(diào)速范圍)達(dá)到并超過了原德國設(shè)計系統(tǒng),切斷速度在原設(shè)計50~350m/min之內(nèi)系統(tǒng)控制穩(wěn)定,并根據(jù)工藝要求可調(diào)。
新系統(tǒng)保護功能強(13種),并具有故障記憶、自診斷、顯示功能。對分析故障及解決問題提供了強有力的手段。
調(diào)試簡單。新系統(tǒng)所有參數(shù)的設(shè)定及修改均有面板的主鍵盤來完成。與以前的系統(tǒng)相比,大大縮短了時間,簡化了調(diào)整方法,使其更易掌握。
新系統(tǒng)中采用的變頻器具有很多獨特的、有實用價值的功能。如高速轉(zhuǎn)矩的計算、轉(zhuǎn)矩的限定、電流限定等功能。這些特性保證了新系統(tǒng)的性能優(yōu)異。
新系統(tǒng)功率因數(shù)高,諧波成分小。因為系統(tǒng)中變頻器整流側(cè)采用的二極管橋,因此實測功率因數(shù)都很篼,均在0.95以上,而原設(shè)計系統(tǒng)功率因數(shù)值僅在0.45-0.8之間。
新系統(tǒng)有比較優(yōu)越的價格性能比,而且體積小,重量輕,更換方便。
系統(tǒng)可靠性高。由于該系統(tǒng)采用交流電機,無滑環(huán)和炭刷、不可能打火和更換,提高了設(shè)備可靠性。
提高生產(chǎn)效益。原切斷機投產(chǎn)以來,累計故障停產(chǎn)50次,每次平均。5天。
電控系統(tǒng)比較如下表:項目原設(shè)計新設(shè)計電路型式專用電流型通用電壓型精度0.001數(shù)字量設(shè)定調(diào)速范圍控制電路形式數(shù)一模混合雙CPU全數(shù)字化控制功能實現(xiàn)碼件編碼設(shè)定(軟件)電流波形階梯波接近正弦波速度環(huán)有無啟動方式硬啟動軟啟動調(diào)整方式電位器鍵盤輸入保護功能5種故障記憶功能13種擴展無5種標(biāo)準(zhǔn)選擇通訊功能無RS232C串行接口容量顯示電壓、電流全工藝過程、電壓電流價格35萬元17萬元長絲高速紡天津石油化工廠長絲廠高速紡螺桿擠壓機調(diào)速系統(tǒng)是八十年代由日本引進(jìn)的。經(jīng)過幾年來(特別是近年來)的運行,逐漸暴露出了問題。
不適應(yīng)負(fù)荷品種大范圍變化的需求,生產(chǎn)過程中時有跳閘現(xiàn)象出現(xiàn)(先天存在)。據(jù)開車6年來統(tǒng)計,每年均在十次以上(90、91年多達(dá)40次/年以上),嚴(yán)重影響了紡絲的正常進(jìn)行。
由于現(xiàn)場環(huán)境不良等原因,造成PG測速反饋環(huán)節(jié)故障而導(dǎo)致的螺桿擠壓機停車現(xiàn)象也屢有發(fā)生(開車以來發(fā)生16起)。
原裝置功率因數(shù)低,諧波成分高,對電網(wǎng)污染大。
原裝置本身由于元器件等問題,近年來也偶有故障發(fā)生,然而備件供應(yīng)困難、周期長(要2年左右),價格高(一套控制板要13萬元人民幣左右),因此這一環(huán)節(jié)也直接影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定。
由于上述問題的存在,從90年開始,被迫在部分螺桿擠壓機上采取了減位生產(chǎn)等措施。僅此一項每年就使該廠損失利稅數(shù)百萬元以上。
據(jù)此原因,該廠會同深圳華能公司對POY螺桿擠壓機調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行改造。
A、在新系統(tǒng)中,核心環(huán)節(jié)一變頻單元,我們選擇了九十年代水平,日本富士公司生產(chǎn)的FRN5000G74系列變頻器。該變頻器控制回路采用雙十六位CPU,控制采用磁通控制SPWM模式,并具有高速轉(zhuǎn)矩限定、轉(zhuǎn)差頻率補償控制等特殊功能。
B、新系統(tǒng)中壓力調(diào)節(jié)部分仍采用了原裝置中的智能化壓力調(diào)節(jié)器(型號:SLCD-120B〈曰本YEW公司產(chǎn)>)。
C、利用FRNIC5000G7/P7系統(tǒng)變頻器特有的轉(zhuǎn)差補償控制功能,去掉了PG測速反饋環(huán)節(jié),進(jìn)一步簡化了系統(tǒng)。
D、該系統(tǒng)控制性能,產(chǎn)品適應(yīng)范圍(調(diào)速范圍)達(dá)到并超過了原日方設(shè)計的系統(tǒng)。該系統(tǒng)在生產(chǎn)250dtex(最大規(guī)格品種)poy絲時,喉部壓力可保證在+.5Mpa之內(nèi)。
這小于工藝允許壓力偏差值,而調(diào)速范圍可達(dá)原系統(tǒng)的數(shù)倍以上。
E、新系統(tǒng)保護功能強(13種)并具有故障記憶及自診斷功能。一旦變頻器出現(xiàn)問題,這對分析故障及解決問題提供了強有力的手段。
F、調(diào)試簡單:新系統(tǒng)所有參數(shù)的設(shè)定及修改均由面板上的鍵盤來完成。較以前的系統(tǒng),大大縮短了調(diào)整時間,簡化了調(diào)整方法,使一般人更易掌握。
G、新系統(tǒng)中采用的變頻器具有很多獨特的、有實用價值的功能。如:篼速轉(zhuǎn)矩計算、轉(zhuǎn)矩限定、轉(zhuǎn)差補償控制、電流限定等功能。這些特性,保證了新系統(tǒng)的優(yōu)異性能。
H、新系統(tǒng)功率因數(shù)高,諧波成分小。因為系統(tǒng)中變頻器整流側(cè)采用的二極管橋,因此實測功率因數(shù)很高,均在0.97以上,而日方設(shè)計系統(tǒng)cos 4值在0.40.8之間。下表是3臺螺桿機實測值:3臺螺桿機實測值生產(chǎn)品種:16Sdtex項目原系統(tǒng)現(xiàn)系統(tǒng)擠壓機號p有功Q無功P視在I、新系統(tǒng)有比較優(yōu)越的價格性能比,且體積小、重量輕、更換方便。
卷繞機使用的電動機是特殊電機,起動電流是運行電流的15倍左右,頻繁起動容易燒毀電機。
鋸齒波發(fā)生器是模擬量控制,控制精度低、溫漂大、抗干擾差。
卷繞機用電動機技術(shù)數(shù)據(jù)如下:摩擦輥電機(也稱FR電機)種類容量(KW)電壓(V)電流(A)級數(shù)轉(zhuǎn)數(shù)(頻率,HZ)同步電動機橫動電動機(也稱TR電機)種類容量(KW)電壓(V)電流(A)級數(shù)轉(zhuǎn)數(shù)(頻率,HZ)異步電動機基于以上原因,1996年初決定對原集中變頻系統(tǒng)進(jìn)行改造,雙方工程技術(shù)人員經(jīng)過試驗分析,選用了在國際上較先進(jìn)的日本明電舍VT210S具有卷繞機要求的擺頻功能系列變頻器,其特點如下:頻率精度較高,數(shù)字設(shè)定±。1%,適合紡絲生產(chǎn)要求;抗干擾能力較強,而對其他電氣設(shè)備干擾小:故障診斷功能強:23種代碼分別代表過流、過壓、欠壓、過熱、過載、I/O、接地、CPU等等。對故障狀態(tài)下的電流、頻率都有記載,便于故障分析和處理。
內(nèi)部輸入/輸出信號,既有RY接點繼電器輸出,又有集電極開路輸出;變頻器具有往復(fù)運行方式功能,適合紡織機械要求橫動速度反復(fù)變化的需要,不用另加鋸齒波信號源;改造后的變頻器的負(fù)載運行測試數(shù)據(jù)如下:電動機起動電流(A)起動時間(s)運行電流(A)改造前改造后改造前改造后改造前改造后以上數(shù)據(jù)看出采用明電舍210S型變頻器做卷繞機單臺控制后電動機起動電流明顯減小,實現(xiàn)了所謂的“軟”起動,與改造前起動電流50A比較,沖擊電流減小80%設(shè)備投入運行以來,沒有一臺卷繞機電動機燒毀,過去平均每月要燒毀電動機1.5-2臺。
改造后擺頻部分的工藝參數(shù)可以用數(shù)字量精確控制,使產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量大幅度提高。
48臺卷繞機變頻系統(tǒng)由“集中”變頻控制改造成“單臺”變頻控制后,穩(wěn)定了工藝,不到一年即收回改造投資,改造非常成功,為該廠提高產(chǎn)品質(zhì)量和增加產(chǎn)品產(chǎn)量打下基礎(chǔ)。
聚酯生產(chǎn)線聚酯生產(chǎn)是連續(xù)的過程,我國的聚酯生產(chǎn)裝置最初是從國外成套引進(jìn),最近幾年由于擴容,多數(shù)由國內(nèi)設(shè)計并購國內(nèi)設(shè)備來完成增容改造。我公司參加并完成如遼化聚酯廠和浙化聯(lián)聚酯裝置的改造,由于均選用進(jìn)口變頻器,低壓開關(guān),接觸器等。既保證了設(shè)備可靠性,又降低了設(shè)備成本。
聚酯生產(chǎn)中,有調(diào)速要求的有辛鮮淥捅玫緇⒃ぞ鄯從ζ鶻漣杵韉緇⒃ぞ畚鍤淥泵電機、后縮聚反應(yīng)器攬拌器人□電機、后縮聚反應(yīng)器攪拌器出□電機、熔體輸送栗電機、消光劑輸送泵電機等。聚酯生產(chǎn)過程是一個連續(xù)的、自動化的過程,裝置由DCS(集散控制系統(tǒng))系統(tǒng)集中監(jiān)控,各個傳動部位接收來自DCS的控制指令并回饋相應(yīng)的運行狀態(tài)信號給DCS系統(tǒng)。
一般情況下不允許其中某個環(huán)節(jié)突然中斷,一旦發(fā)生較長時間的中斷可能導(dǎo)致巨額的經(jīng)濟損失。因此,在有可能的部位,管道設(shè)計成兩個通路,每個通路設(shè)有傳動裝置,可以互為備用,也可同時工作。后縮聚反應(yīng)器攪拌器出入口電機對連續(xù)工作的要求更高,由于該部位電機本身無法備份,對變頻器的可靠性要求就大大提高,因此一般要求變頻器設(shè)置二套互為備用,在運行變頻器出現(xiàn)故障情況下備用變頻器應(yīng)能盡快投入運行,保證連續(xù)生產(chǎn)的需要。
由于聚酯生產(chǎn)裝置對傳動系統(tǒng)可靠性要求較篼,滿足電機的在線啟動,重載啟動功能及較強的通訊擴展功能,我們采用德國西門子變頻器及日本富士變頻器。
聚酯變頻調(diào)速系統(tǒng)的一次回路構(gòu)成如所示。
(單臺變頻驅(qū)功由于一套裝置中采用了較多的變頻器,因此變頻器產(chǎn)生的諧波問題就比較突出。為此在變頻器輸入側(cè)和輸出側(cè)均安裝了交流電抗器。輸入電抗器主要起抑制諧波對電網(wǎng)的污染并有效地改善功率因數(shù)的作用。輸出側(cè)電抗器則主要起抑制高次諧波的作用。變頻器輸出電壓中包含的高次諧波有兩個不利的影響:一是干擾弱電控制系統(tǒng),二是在較長的電纜中產(chǎn)生漏電流,這個漏電流有時足以使變頻器和計算機無法工作。在沒有輸出濾波電抗器情況下,電機與變頻器之間的最大允許導(dǎo)線長度在100米左右,而使用輸出濾波電抗器時這個長度可以達(dá)到600800米。由于聚酯生產(chǎn)裝置往往比較龐大,電機與變頻器之間的距離都比較遠(yuǎn),所以為了保險起見需加裝電抗器。另外,輸出電抗器對保護電機絕緣也有好處。
上述一次線路構(gòu)成適用于漿料輸送泵、預(yù)聚物輸送泵、熔體輸送泵、消光劑輸送泵、預(yù)聚反應(yīng)器攪拌器電機等的變頻驅(qū)動。對于后縮聚反應(yīng)器攪拌器出/人口電機的變頻驅(qū)動來說,由于電機無法備用設(shè)置,為了提高可靠性,采用兩套變頻器互為備用的方式,其一次線路圖如。
這樣設(shè)計的調(diào)速系統(tǒng),在遼化、浙化聯(lián)運行的都很成功,達(dá)到了工藝要求和增容的目標(biāo)。同國外進(jìn)口的聚脂裝置相比,有如下的特點:可靠性、實用性高于原進(jìn)口設(shè)備。由于是國內(nèi)設(shè)計,目的性明確,且設(shè)備均選用國外最先進(jìn)的變頻器和低壓電器,因而在可靠性、實用性方面都要優(yōu)于原進(jìn)口設(shè)備。 |