間歇式小本體聚丙烯生產裝置具有工藝流程簡單、投資省、建設周期短、生產成本低、經濟效益好、三廢少等特點。
近年來我國的小本體聚丙烯生產工業發展較快,在國內的塑料包裝行業里,用量不斷擴大。但間歇性生產工藝使小本體聚丙烯產品存在許多不足,由于每批料所用原料丙烯、催化劑、三乙基鋁(AIEt )活化劑(助催化劑)、氫氣的加入量和質量不盡相同,這些原料混合的方式、時間及操作控制的反應參數也有差異,加上設備本身存在的差異,造成每批聚丙烯產品產量不等、質量不同。 其中,小本體聚丙烯粉料在儲存、運輸過程中出現的局部熔融變色結塊的現象——燒料現象是較嚴重的質量問題。產生燒料現象后的小本體聚丙烯粉料顏色焦黃,質地發脆,并有結塊。在燒料過程中,小本體聚丙烯粉料內部溫度高,并散發出強烈的刺激性氣味。燒料現象大多發生在已封包的產品中,但就地排放的小本體聚丙烯粉料偶爾也有燒料現象,夏天溫度較高時,室外存放的小本體聚丙烯粉料發生燒料現象的情況較多。燒料現象不但造成部分產品不能使用,且使本批產品熔體流動速率發生較大的改變。 通過對間歇式小本體聚丙烯粉料燒料現象的分析,找出了間歇式小本體聚丙烯粉料產生燒料現象的原因。 通過加強技術改造和生產監控,提高原料丙烯的質量和平穩性;加入適量的三乙基鋁(AlEt3)活化劑,即選擇適宜的活化劑(Al)與聚丙烯催化劑(Ti)的摩爾比,以減少AlEt3活化劑在產品中的殘留量,降低放料溫度(放料溫度不宜超過45℃)等措施,基本解決了間歇式小本體聚丙烯燒料的問題。 |